緊急停止進入磨帶,禁止材料進入磨削。 2,快速降低研磨壓力,使材料在研磨盤上暫時形成厚層,使外循環(huán)斗式提升機的材料急劇減少。 3適當(dāng)降低粉末分離器的速度,使粉碎機中的細粉盡快排出(粉末選擇機的速度不宜過低,以免原料細度過厚)。 4當(dāng)循環(huán)斗式提升機電流呈下降趨勢并下降至140A左右時,材料可降至200~300t / h,開始磨削砂帶進給,磨削條件調(diào)整到穩(wěn)定狀態(tài),然后正常運行 執(zhí)行。
改進措施通過探索和實踐,發(fā)現(xiàn)當(dāng)循環(huán)斗式提升機電流達到臨界值140A甚至達到150A的報警值時,可以迅速采取以下措施,
斗式提升機基礎(chǔ)布置在坑內(nèi)。
5000t / d生產(chǎn)線的原料由RMR57 / 28/555立磨制備。 在試生產(chǎn)期間,由于操作不當(dāng)引起的循環(huán)斗式提升機的電流經(jīng)常導(dǎo)致斗式提升機被壓碎和磨機跳閘的現(xiàn)象。 這不僅增加了現(xiàn)場人員的工作量,還影響了工作量。 生產(chǎn)。 通過對操作人員的不斷總結(jié)和實踐,形成了一套有效的中央控制措施,有效地避免了這種現(xiàn)象。
實踐證明,該操作方法簡單易行,可以在短時間內(nèi)快速減少外循環(huán)物料的量,從而有效避免了循環(huán)斗式提升機被壓碎,磨機停止的現(xiàn)象。 大量的外循環(huán)材料。 它在軋機的長期運行中起著至關(guān)重要的作用,從而保證了回轉(zhuǎn)窯的正常進料,大大降低了原料磨削系統(tǒng)的功耗。
外循環(huán)
斗式提升機型號存在問題:NSE300×33350,輸送量450t / h,電機功率75kW,額定電流140A,報警值150A。 在實際生產(chǎn)中,由于原材料的突然變化,不穩(wěn)定的材料等,摩擦條件經(jīng)常發(fā)生變化,導(dǎo)致許多外部循環(huán)的材料,導(dǎo)致高的提升電流。 在生產(chǎn)的初始階段,常用的操作方法是快速減少進料量,增加研磨壓力,適當(dāng)降低分級機的轉(zhuǎn)速,并允許盡可能多的細粉末從氣體排出。 ,減少了磨機中的材料量,從而減少了材料的用量。 回收材料的數(shù)量。 然而,在實際操作中,發(fā)現(xiàn)該操作方法的調(diào)整時間太長,并且大量材料不能排出到磨機外部,并且*循環(huán)斗式提升機被壓碎。 由于提升機與軋機處于鏈?zhǔn)疥P(guān)系,因此在提升機跳閘后軋機也將停止。